本报讯 “较之前采用的‘高压’集气工艺比,采用井下节流、就近串接的‘低压’集气工艺,将地面工程单井投资从243万元降至82万元,降幅高达66.3%,有效节约了建设投资。” 华北工程院地面所所长季永强说。下一步,他们还将安排技术员奔赴现场,加强对接,进一步优化方案,提高集输工艺适应性。
华北分公司大牛地气田进入规模化开发十余年来,一直采用“高压”集气工艺。该工艺充分利用地层能量节流制冷脱水,既能满足天然气外输气质要求,同时又降低了天然气处理的投资和运行费用,可谓一举两得。但是随着开发的深入,地层能量出现不足,气井压力持续降低,站内已没有足够压差来实现节流脱水。天然气进入集气管线后会有凝液析出并在管线低洼处积聚,增大输气压损,降低管网输气效率。
为解决这一技术瓶颈,华北工程院地面所技术人员经过反复调研,打破原有集气模式,以二次增压工程为契机,引进“低压”集输的设计理念,将井下节流、就近串接,低压进站工艺应用在大牛地气田新井中。‘低压’集气有效应用了降压防堵的工艺原理,不仅降低了甲醇消耗,二次增压后期还会实现零注醇,利于绿色环保;同时“就近串接”技术,大大减少采气管线敷设和征地,降低工程投资。
目前,采用该工艺的《大牛地气田D8-D10井区综合调整方案》和《大牛地气田2018年滚动开发方案》,也获得了集团公司油田事业部的充分肯定。
(范进争 赵楠)