5月21日晚,中原油田普光分公司天然气开发研究所内办公室一片灯火通明,副所长付德奎带领着队伍正在对近期产气量突然下降的普光103-1井进行会诊。
“经初步分析,我们认为是水侵加剧造成液气比上升,产生井筒积液最终影响了产气量。”付德奎说。他们正根据这口气井的动态监测数据,研究制订放喷、测试等技术方案。
经过8年的高效开发,普光气田主体气藏边部和底部的水层快速推进造成水侵,目前已成为制约气田长期稳产的重要因素。据了解,现在普光气田主体共有11口气井见水,其中有4口气井因水淹导致停产。
普光分公司开发管理部气藏科副科长肖盈说:“横在我们面前的问题非常棘手。今年要完成85亿立方米井口气的生产任务,研究水侵、实现稳产是我们的重要课题。”
今年,油田提出到2035年前普光高含硫气田开发要保持世界一流水平。“目前,边底水推进是气田在开发中遇到的瓶颈。必须攻克这个难题,实现持续高产稳产,我们才能巩固一流的开发水平。”普光分公司气藏工程首席专家李涛说。
普光分公司通过加强气田动态监测,建立储层裂缝、硫沉积三维双重介质模型和动态模拟数学模型,来跟踪模拟地下气藏的变化情况,在此基础上提出了“控、排、堵”相结合的综合治水策略。
近两年,付德奎带领研究人员展开了普光主体产水气井堵水研究。他们首次建立了整装块状气田气水两相产能评价、高产水气井临界携液流量计算等三个模型,创新形成了一套产水气井堵水时机预测方法。
付德奎说:“目前,我们的系列堵水研究成果已经应用于普光104-3井、普光203-1井等产水气井的堵水和复产评价。”结果表明,液气比变化的临界携液流量计算模型与实际情况拟合较好,对调整产水气井的配产具有较强指导意义。
“要深入开展气藏水侵状况研究,不断完善治水和复产技术对策,严防边水突进,加大停产井复产力度。”普光分公司经理张庆生在年初工作会上指出。
今年,普光分公司采气厂将深化水侵规律分析,在储层精细描述的基础上,加大产水气井监测力度,开展“二次完井+排水采气”试验,再优选井位实施精确堵水。
普光分公司采气厂厂长张分电说,2018年,面对艰巨的生产任务,采气厂将优化普光主体中边部气井配产,确保在边底水推进受控的前提下释放产能,力争把年增出水井控制在两口以内。
下一步,普光分公司还将大力推进国家科技重大专项和“十条龙”相关项目的研究,配套形成超深高含硫气田提高采收率技术,为气田持续稳产提供技术支撑,为保持高含硫气田开发管理一流水平创造条件。(记者:张毅 通讯员:黄怡)
(中原石油报供稿)