完井测试管理中心2005年成立以来就以科技创新为先导,强化技术创新,加大技术改造,以问题和需求为导向,着力攻关瓶颈技术,为西北油田高质量发展提供持续动力。仅去年就创新工具工艺4项,成功应用9井次;改进发明防阻卡桥塞,进一步提高桥塞作业成功率;创新二次变径刮管器并成功应用,解决了部分老井(井口为采油四通)侧钻井控问题;《刮洗一体化工艺》《钻采一体化四通》《高含硫化氢井安全试油工艺》等10项技术成果首次入选2018版《中国石化重点科技成果转化推广目录》;自主专利成果转化稳步推进,已与荣基公司签署专利实施许可项目4项,累计应用20井次;自主研发WJPT油管螺纹,全年试验使用6井次,共计1230根,成为企业降本增效的主要手段。
今年完井测试管理中心又把以问题为导向的“实用新型”科技创新转向“实用新型”科技创新和以“发明”创新并重的科技创新阶段,为该中心的科技创新又注入了新的动力。
丢手器是将完井管柱埋卡部分丢入井中的一种井下工具。在完井管柱无法起出时,通过丢手器实现将上下管柱分离,从而起出上部管柱。目前丢手器主要分为机械丢手器和液压丢手器两种,但无论是机械丢手器,还是液压丢手器在作业中都会出现许多问题,拖延完井时效。
为了提高丢手器的可靠性,迫切需要一款集机械、液压丢手器优点于一体的丢手器。2015年起完井测试管理中心的科技人员开始设计研发机液一体化丢手器,并付诸于实施。新的机液一体丢手器设计主要是根据要求抗内压70MPa,抗外挤50MPa,抗拉65t对各个部件进行钢级、壁厚设计,从而确定尺寸。经过长时间的研发,他们将机械丢手器和液压丢手器的优点集于一身,从入井过程,到管柱到位,再到上起管柱经过上百次测试后,机液一体化丢手器终于研发而成。
该中心最新研制的机液一体丢手器对结构进行了全面调整优化,使机液一体丢手器设计上更加完善,结构上更加可靠,工作上更加安全,打捞上更加容易。机液一体化丢手器可以有效避免组下管柱期间意外丢手;设计压差式解锁机构——提高解锁可靠性,保证全通径;设计销钉丢手机构——保证丢手可靠性,同时设计加工了配套打捞工具,形成作业闭环。
经过在TP272H井使用中,改进后的机液一体丢手器在井下6560.40米处,经过管柱多次进行距离为10米的上提、下放活动,承受了巨大的管柱压力和上提拉力,待油管全部起出后,机液一体丢手器完好无损,未提前丢手。在TP345井使用中,酸压施工后,使用改进后的机液一体化丢手器进行丢手,选择常用打捞工具打捞井下落鱼一次成功。
据了解,目前完井测试管理中心的13项科技创新成果正在申报国家级"发明"专利,这些科技成果转化为生产力后,将为企业发展注入新的活力。(邵洪涛 樊凌云)