西北三厂:依靠老井挖潜扭转产量下滑态势

   2019-04-28 石油设备网Lisa92110
核心提示:自去年10月份开始,面对新井投产少的突出矛盾,该厂积极开展“依靠老井搞稳产”的实践探索工作,从做优注水、提升注气、做强措施三大方面开展工作,根据油藏特性,应用“823分析法”对剩余油动用状况、赋存及展布进行描述,制定了针对性的挖潜对策,取得了较好效果。    做优注水。基于缝洞型油藏溶洞不孤立发育,储层通道导流能力有好有差这一油藏特性,该厂在原有量化注水的基础上,形成了针对难动用剩余油的注水技术体系。一是针对井周未动用剩余油建立了仿底水注水开发体系,一季度,累计实施6井次,平均单井周期注水量提高8500方

    4月25日,西北油田采油三厂开发研究所传出喜讯,该厂原油日产量在3300吨徘徊数月后又回升到3400吨以上,一举扭转产量不断下滑态势。

    自去年10月份开始,面对新井投产少的突出矛盾,该厂积极开展“依靠老井搞稳产”的实践探索工作,从做优注水、提升注气、做强措施三大方面开展工作,根据油藏特性,应用“823分析法”对剩余油动用状况、赋存及展布进行描述,制定了针对性的挖潜对策,取得了较好效果。

    做优注水。基于缝洞型油藏溶洞不孤立发育,储层通道导流能力有好有差这一油藏特性,该厂在原有量化注水的基础上,形成了针对难动用剩余油的注水技术体系。一是针对井周未动用剩余油建立了仿底水注水开发体系,一季度,累计实施6井次,平均单井周期注水量提高8500方,提升日产能68吨;二是对井筒与井周储集体未建立连通的油井,实施仿压裂注水,累计实施3井次,提升日产能力22吨。

    提升注气。基于碳酸岩盐油藏存在多套阁楼体,且组合形态各异的油藏特性,提出了不同缝洞组合类型注气三采技术政策;针对井间剩余油存在不同连通方式的特性提出了针对不同流道组合方式的气水协同动用技术政策;为提高运行效率,对单井开展去周期注气,单元实施连续注气方法,使得注气井能够一次性注够气,注好气,减少配套作业占用时间,提升了注气井产量高产稳产贡献时间。一季度,该厂单井次注气量由50万方上升到80万方,日油能力增加38吨。

    做强措施。一是基于断溶体油藏整个断裂系统既是油气运移通道,又是储集空间的特性,开展压改次断裂工作,对断裂面弱反射实施上返酸压,动用顶部剩余油;二是针对强能量底水沿优势通道突破,剩余油被水道分割这一油藏现象,通过大泵提液降势打破屏蔽压差,动用屏蔽剩余油;三是针对井间赋存的丰富剩余油,大力开展平面措施,提升单元储量动用,为提高单元开发效果提供基础。截至4月23日,措施作业累计完工29井次,累计增油8800多吨。(程洪 马京林)

 
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