河南油田采油二厂加快淘汰高耗能落后机电设备,截至4月底,首批淘汰变压器更换工作已完成半数,首批电动机已更换完毕。
据了解,该厂淘汰低效高耗能变压器、电动机,采用新型、节能、环保设备后,每年可节约用电量177万千瓦时,减排二氧化碳819.9吨。
采油二厂通过对机电设备排查,有127台S7、S9系列变压器,400台Y、YB系列电动机属于高耗能落后机电设备,这些设备均已超过中国石化集团公司规定的机电设备运行使用寿命。
该厂电力工程专家田胜介绍,与落后的在用设备相比,国家推广的高效机电设备能效水平效率要高0.9%~7.5%,对提高能源利用效率有着积极意义。为此,该厂编制了高耗能变压器、电动机治理工程可行性报告,按照国家法律法规要求,淘汰落后的变压器和电动机。
按照工程计划,他们将拆除97台高耗能变压器,更换新型高效变压器89台,装机容量由16455千伏安降低为13820千伏安。
田胜介绍说:“工程实施后,可消除老旧变压器漏油、绝缘强度降低等安全隐患,提高配电可靠性,减少因变压器故障停电造成减产损失。”
田胜还算了一笔账,工程实施后,预计年节约用电量53万千瓦时,节约电费46.4万元,节约维修费用57万元,减排二氧化碳137.9吨。项目建设投资含税702.52万元,7年可收回投资。
截至4月底,他们已更换变压器44台。预计5月份,全部更换完毕。
对于更换电机,该厂高耗能电动机治理工程负责人王翀介绍,今年投资423万元,更换电动机365台。工程实施后,年可节电124万千瓦时,节约电费108.4万元,4年可收回投资,同时每年减排二氧化碳682吨。
目前,第一批189台电机已经到货,到4月底已更换完毕。(单朝玉)