“油层出砂、稠油上返堵塞井筒,造成生产管柱“肠梗堵”的TH12415CH井,我们采用‘油管+稀油分段处理+焖井+盐水循环手术’,有效降低污油泥,还提前完成上修任务,节约工期32天,减少污油泥100吨。目前,该井日产18吨,完全焕发生机。”5月16日,负责施工的西北油田采油二厂工程技术科科长王玎珂介绍道。
TH12415CH井位于单元区域储层发育较好且油气富集,完钻井深6534米,采用电潜泵生产,泵挂2600米,使用电泵尾管悬挂装置,加深尾管1500米。病发前,累年生产稠油6.8万吨。
为准确判断油井“病因,技术人员用软探井底,在3112m遇阻,起出软管带有少量结晶体和稠油,分析井筒被稠油堵塞。常规处置采用“三牙轮钻头+钻具组合+配合泥浆循环”,此工艺简单安全有效,但缺点是大量污油泥排放地面,增加危废后期处置费用,还有钻具起下次数多产生费用高。
对此,工程技术科翻阅井史资料,组织技术讨论,利用相似相容原理,采取油管正注稀油后分段焖井,与稠油相容降低粘度,同时配合盐水循环的(油管+稀油分段处理+焖井+盐水循环)工艺。
4月初,开始上修进行处理井筒作业,经过28天施工,顺利完成上修任务。对比以往修井,此次施工节约工期约32天,堵塞井筒的稠油泥沙,通过稀油相容,与盐水一起输到联合站,最大限度降低减少油泥外排,节约作业成本54.4万。(张明江 朱春江 蔡璐)