泾河油田属典型三低致密油、稠油油藏,与国内其他油田相比,这里的致密油渗透率不到常规油藏的百分之一。且这里的稠油含胶质和沥青质,粘度达120毫帕秒,凝固点在20摄氏度左右,流动性差。
H17P21井是该油田一口水平开发井,2014年7月完钻, 10月底压裂投产,投产后持续高含水,治理难度大,一直停产。
今年3月31日,该油田JH17P11井实施长8层未动用断缝体射孔措施后,试获日产11.2吨高产油流。鉴于两口井均在目的层附近发育多个裂缝段,并且油气显示较好。4月22日,对该井制定水平井未投产段补孔措施方案,试获日产9.3吨油流。与属同一个井场的JH17P25井以“小集输”的方式,将油井油水液集输临近油路的集输点,集输管线全长2公里,地理落差达50米。
该井投产后2天,随着含水不断下降,油井集输回压持续上升至4兆帕,以往降粘措施,渐失效果。多次论证分析,决定实施物理、化学双重措施,采用“电磁加热+锅炉加温+连续加药降粘”三合一工艺:
一方面根据产液量,将电磁自动加热设备参数上调,使集输温度持续保持在摄氏40度左右,防止集输管线结蜡凝管;另一方面通过安装水套炉设备,利用套管环空气进行加热,将集输温度提升至摄氏52度左右;同时,在集输管线上安装连续加药装置,通过不断摸索加药量,验证最佳加药浓度,降低原油粘度,提高原油的流动性,使回压降低至1.6兆帕左右,明显改善了生产状况,降低了安全环保风险,取得了良好效果。
日前,该井在物理、化学双重措施情况下,生产稳定,集输回压保持在1.6兆帕。JH17P21井治理见效为油田稠油井降回压探索出一条有效途径。(付绪凯 王振岳 梁臣)