近日,由西南钻井分公司70117钻井队承钻的阳101H1-2井顺利完钻,创出四川泸州区块多项钻井高新指标,标志着该区块海相页岩气水平井施工首次获得成功。
阳101H1-2井是甲方部署在泸州区块的第一口海相页岩气先导水平井。为保证该井顺利开钻,70117钻井队精心组织,优化生产流程,始终做到“不该抢的速度一刻不抢”,但对于搬家安装等安全系数低的作业环节,则细化过程管控,严格作业操作流程;“该抢的速度一秒不让”,全力抓好生产衔接,缩减各开次前的整改时间,全井钻井周期94天,平均机械钻速为6.87米/小时。
该井施工中存在陆相地层可钻性差、掉块多易卡钻、地层压力系数高,海相地层古老、构造复杂、井温高、易卡钻等技术难题,为此,该队技术上精益求精,钻至上部陆相地层时,优选抗研磨PDC钻头,使须家河组502米井段机械钻速达到4.56米/小时,创该区块须家河组地层机械钻速新纪录。在下部海相地层钻进时,由于实钻地层压力远大于设计,该队虽多次调整泥浆密度,但仍在飞仙关组钻遇高压裂缝气层。为此,该队迅速改变节流循环泥浆密度,压稳上部浅气层,紧接着采用寸钻方式,逐步揭开含气地层,确保了井控安全。
为解决造斜段定向托压、造斜率低等问题,该队创新使用抗高温定向仪器+进口高效PDC技术,以及钻井工程技术研究院自主研发的全油基钻井液,有效解决了托压问题,实现了精准定向,确保了优质页岩储层钻遇率,在造斜段创造了日进尺265米最新纪录。
该队在成本管控上精益管理,始终坚持“经营一元钱、节约一分钱”,认真抓好成本“三条线”管理,按照“一切成本皆可降”的管理理念,把挖潜增效指标分解到各岗位、落实到人。管理提效,大到抓好大宗物品成本管理,小到节约一滴油、一双手套、一块钳牙;降费提效,坚持修旧利废,在检修泵过程中换下来的凡尔体、凡尔座、缸套、活塞等易损件,由技术人员进行鉴定,后交由大班进行维修,不能修复的再作更换处理,进而大幅度降低生产成本。阳101H1-2井成功钻探,进一步丰富完善了川南区块水平井高温井钻井综合配套技术,为川南工区海相页岩气水平井钻探开发积累了成功经验,标志着“中原钻井”川南工区页岩气工程技术跨入国内领先水平。(中原石油报供稿)