“1-5月份,我们的老井综合递减率为-0.3%,创近年来历史新水平。”6月12日,在华东油气分公司泰州采油厂生产经营分析会上副厂长蒋永平指着各项数据指标的柱状图说道。
2019年,针对部分老区主力油藏进入中含水开发阶段、低渗深层油藏有效实现CO2驱油的开发技术政策,制定调整难度大等总结 ,采油厂提出通过管理和技术的挖潜,确保老油田稳产、增产。1-5月份,该厂总结18年高含水井草平6井,草20井成功复产并获高产的经验,将“构造储层、油水关系、技术政策”为主要内容的“三个重新认识”在全油田范围内展开,进一步细化“三个重新认识”,及时调整油田开发思路,打通了老区增产的良性通道。
深化、解剖洲城高含水油藏2C驱单元。 “由于洲城井网井距相对较小,前期快速注气很容易形成气窜,针对这一问题,我们在深化2C驱单元地质认识的同时,优化2C驱工程工艺技术。”蒋永平说道,“将CO2作为波及剂,洗油剂作为驱油剂,优化3口注入井的注入参数,扩大了驱替介质波及体积,目前侧洲9、洲17B、洲6等6口井见效,其中5口井增油,区块含水率由98%下降至92%,日产量由4吨上升并稳定至32吨。”
加强油水关系重新认识。在草舍Ed油藏,考虑油水重力差异,长停井剩余油进行重新分布的特点,结合了CO2驱替加速油水的二次分异,选择了油藏原水淹带且地面设施相对齐全的草平7井、侧草16井和草18井等关停井进行措施复产并制定合理的生产制度,通过减小生产压差和排液量的温和采油法,有效控制了底水突进,获得平稳日产。目前,复产的草平7井、侧草16井和草18井三口井日增油14吨,有效保障草中戴南组近废弃单元由0吨产量上升稳定至22吨,也将草舍老油田日产量推到百吨生产线平台;及时关注其他零散单元,修复关停井21口,恢复日产油25.6吨,1-5月份累计增油1851.6吨。
加强区块剩余油研究。针对台南油田处于CO2水气交替驱三次采油阶段,地质研究所适时调整注采流线,目前已经措施复产2口,检泵复产2口,油井转注气1口,累增油640吨。“苏230的转采获产日产油4.5吨,说明了我们在剩余油分布的认识是正确的,调层思路是准确的。”台南区块油藏管理负责人王靖说道。
及时做好侧钻井和调驱施工,目前已投产的侧平华港104-2等两口侧钻井日产近20吨。张家垛区块通过注气井大修、调驱作业的开展,日产油从85吨上升到93吨。及时修复苏北低效单元,如储家楼油田已经复产的侧QK-16井已稳产近一月,日产油由停井前的1.38吨提高到目前的4.13吨。
6月12日,采油厂日产油1260.59吨,达到年产46万吨的生产能力。据悉,下一步采油厂还将在推进仓吉区块的新井投产工作的同时,进一步加大技术创新,修复低效井,在做实年生产任务目标45万吨的同时,为50万吨年产量积累有效持续的动能。 (耿捷)