河南油田把节能工作落实到每一口井上

   2019-06-19 石油设备网Ryan56350
核心提示:今年年初以来,河南油田采油一厂双河采油管理区从每项工作、每个环节做起,引导员工想办法出主意,创新技术,加强管理,实现节能降耗。    小点子带来大效益    5月16日,因双 K2106井油稠,结蜡严重,该采管区计划作业完井后下入空心抽油杆,并配套电磁加热装置,以提高采收率。双 K2106井等3口油井由一台高压变压器供电,目前急需一台低压变压器为电磁加热装置供电。购买一台新设备,加上劳务费和电费,最低费用需要4万余元。    双 K2106井的邻近井K4016井出液量大,井口温度高。有员工提出,在两口井之

今年年初以来,河南油田采油一厂双河采油管理区从每项工作、每个环节做起,引导员工想办法出主意,创新技术,加强管理,实现节能降耗。

    小点子带来大效益

5月16日,因双 K2106井油稠,结蜡严重,该采管区计划作业完井后下入空心抽油杆,并配套电磁加热装置,以提高采收率。双 K2106井等3口油井由一台高压变压器供电,目前急需一台低压变压器为电磁加热装置供电。购买一台新设备,加上劳务费和电费,最低费用需要4万余元。

双 K2106井的邻近井K4016井出液量大,井口温度高。有员工提出,在两口井之间铺设50米的高压注水管线,再安装一个高压注水闸门,即可解决问题。

大家分头行动,用了4个小时,仅花费4000元就解决了问题。

“这个小点子,为我们省了一笔不小的开支,并节约了能耗。”该采管区生产运行中心主任王伟开心地说。

3月份以来,该采管区引导员工增强创效、创新和责任意识。他们成立考核小组,建立月度小结、季度积分和阶段奖励的长效机制。截至目前,该采管区确立创新攻关项目12项,仅“刹车销断头无损伤取出攻关”项目就减少外送维修减速箱3台,节约维修费用9万元。

优化工艺降能耗

近日,注聚10号站部分水井由注聚转为水驱后,注水量明显上升,一台增注泵已经无法满足目前的注水工作。然而增加一台泵后,又出现了注水量过大的情况。这让该采管区注水岗主管董庆倍感心焦。

为解决这一难题,董庆反复思考后,认为可以采取共用一条高压管线的方法来处理。经过讨论后,该采管区决定停运25号计量站的增注泵,改用注聚10号站的两台泵,一并完成25号站的注水任务。这样一来,两台泵完成了原来3台泵的工作量。停运一台增注泵,该采管区每月可节约电费2万元,年可节约20余万元。

该采管区并没有见好就收。两天后,该采管区主管地质工作的副经理孙明明,又带领一班人出现在4号计量站。该站增注泵为单泵对单井,目前也存在注水富余的情况。经过研究,他们将该注水井由常规注水改为周期注水,启泵10天,停泵20天。为不影响注水任务,他们将启泵期间的注水量上调为原来的两倍。这样,一个月可节省电费5000元。

目前,该采管区通过更换电机、紧固抽油机配件、优化参数等措施,降低抽油机冲击载荷、电机运行电流,减少能耗。今年年初以来,该采管区通过更换、停运高耗能增注泵,合理调整增注井等措施,节约电费近27万余元。

    强化治理降能耗

“4月份以来,咱们班组不等不靠,自行调平衡7井次,节约用电4000千瓦时,节约费用3600余元。”6月10日,在周生产会上,该采管区生产运行中心主任王伟汇报。

今年年初以来,该采管区高度重视节能降耗工作,精细管理油井,降低系统能耗。经过摸排后,针对8号计量站输油干线管道内径缩小,造成回压上升,穿孔频繁等问题,该采管区对该站干线进行水气脉冲清扫,8号站降压泵出口压力从冲扫前的1.2兆帕下降至0.85兆帕,日耗电量从651 千瓦时下降至360 千瓦时。同时,他们通过优化参数节能,每天查看综合记录,优选出缺液井和泵效降的井,及时优化冲程冲次,评价效益。其中,二季度,他们优化参数21井次,累计节电13.6万千瓦时。

为降低能耗,该采管区还在提升抽油机平衡率上做文章。他们每月抽查抽油机不低于总井数的20%;重点治理平衡率110%以上及80%以下的不平衡井;作业井、调参井工况稳定后,他们及时优化平衡。截至目前,该采管区调平衡62井次,累计节电9.3万千瓦时。

(乔庆芳)

 
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