江汉油田荆州采油厂:让每口油井每个油层都出力

   2019-06-19 石油设备网Ryan95690
核心提示:“原来陵76斜-4、陵76斜6-4这两口油井只有一个注水井,是单一方向受力,现在我们在油井的另外一侧,对因砂卡严重关停的陵76斜5-5冲砂恢复注水,补充一口注水井,变单向受力为双向受力,油井增油效果显著。”近日,江汉油田荆州采油厂技术人员彭成英发现陵76井区的油井存在层间矛盾,有些井的主力层明显的“出工不出力”,于是进一步完善注采井网,补充地层能量,让不出力的主力层活跃起来。    荆州采油厂管理着177口油水井。今年以来,荆州采油厂大力加强油藏管理,一方面运用自然手段,精细注采调整,提升水驱效果;一方面

记者 雷丽 通讯员 陈刚

“原来陵76斜-4、陵76斜6-4这两口油井只有一个注水井,是单一方向受力,现在我们在油井的另外一侧,对因砂卡严重关停的陵76斜5-5冲砂恢复注水,补充一口注水井,变单向受力为双向受力,油井增油效果显著。”近日,江汉油田荆州采油厂技术人员彭成英发现陵76井区的油井存在层间矛盾,有些井的主力层明显的“出工不出力”,于是进一步完善注采井网,补充地层能量,让不出力的主力层活跃起来。

荆州采油厂管理着177口油水井。今年以来,荆州采油厂大力加强油藏管理,一方面运用自然手段,精细注采调整,提升水驱效果;一方面加强进攻性增产措施研究,提升措施有效率,让每口油井每一个油层都出力,有效助力了老区稳产增产。1-5月,该厂自然递减控制在3.28%以内,综合递减率控制在0.01%以内,原油产量同比增长245吨,单位完全成本同比减少355元/吨。

在江汉老区,水驱仍然是主要开发方式,也是最为经济有效的方式。为减缓老区自然递减,技术人员聚焦油水井的平面矛盾、层间矛盾、层内矛盾,精细老区注采调整,提高水驱效能。

如针对红花套区块含水不高、但产量下滑的问题,技术人员发现问题出在水质上,于是改造原有的注水系统,采用分质分压方式,对物性好的该区块东北部采用原注污水系统,提高配注量,强化注水;对物性差的西南部用自来水水源代替污水,改善水井吸水能力,使地层能量得到有效补充,红花套井区自然递减率较去年同期下降0.76%。针对陵72区块砂体较小,纵向上水驱对应程度不高的情况,运用井间监测等手段,厘清油井和水井之间的连通关系,通过转注、补孔及细分层注水等方式,改善水驱效果,目前,井区开发形势向好。

荆州采油厂管理的江陵凹陷以低渗透、特低渗透油藏为主,且储层敏感,一些常规措施作业容易对地层产生伤害,一直以来没有形成有特殊针对性的稳产工艺措施。今年,该厂大力加强与科研院所以及高校的结合,提高措施工艺的有效性和针对性。

通过联合攻关,技术人员认为黏土矿物水敏性强,入井液容易引起黏土膨胀,堵塞吼道造成污染,这是在压裂等作业过程中造成储层伤害的主要原因。

在此认识的基础上,该厂聚焦于“以防水敏为主改进压裂液配方是工艺突破的关键”,通过与工程技术研究院的沟通研究,针对原有的压裂液体系中的防膨剂,反复调整浓度和液体成分,初步形成了针对性很强的高效防膨压裂液体系。沙斜38井、沙39井运用该压裂液体系后,日产油分别从措施前的0.4、0.6吨上升至4.0、4.18吨,效果明显。

此外,在压裂方式的选择上,该厂也坚持一井一策,因井施策。陵76斜6-1井是荆西油田的一口老井,实行的是五个油层同时开采的方式,但产量很低。技术人员对该井分析后发现其纵向上的油层出力十分不均,怀疑当初的压裂可能没有将所有油层压开,决定对该井再次进行压裂。实施过程中,技术人员放弃常规的大排量压裂一次对所有油层全压的方式,而采用分割器将每个油层打塞隔开,再运用小规模压裂工艺对每一层实行单压。措施后,该井初期日增油达到8吨以上,目前日增油仍稳定在5吨。1-5月,该厂共通过措施累计增油838吨。

 
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