在有杆泵抽油机井的生产过程中,盐结晶存在于井筒周围、尾管等部位,影响油层出液、抽油管柱排液,增加了生产负荷,严重时还会造成盐卡事故。江汉采油厂主要依靠往套管里掺水的方式解盐,掺水量少了达不到解盐效果,掺水量多了则会影响产出液含水率,减少产量。如何精准调控掺水量成为困扰技术人员的一道难题。
人工掺水主要由技术人员算出水流排量,通过手动调节水表上游阀门的方式,调控掺水量,再根据原油化验结果及水表底数计算出掺水量是否合适。掺水调控周期长,操作繁琐,在实际操作中,由于人为误差、数据滞后等因素的影响,效果往往并不理想。
2019年,为实现油井掺水解盐精准调控,该厂在钟市采油管理区进行试验。将原本单一功能的水箱,升级为自控掺水箱,升级后可将掺水量等数据远传至SCADA系统,
实现了实时监测。同时,经过该区技术人员与厂家的共同努力,将调掺功能整合至SCADA系统里,实现了调掺远程控制。
为了让岗位员工尽快上手,该区技术人员精心编制了《自动掺水装置维护操作手册》,对岗位员工轮流培训,确保每名员工都能熟练掌握自动掺水装置的使用、故障判断及处理等相关知识。该区还专门出台自控装置的维护管理制度,结合PCS系统的报警预警功能,提升设备维护时效,提高数据准确率和掺水合格率。
据悉,该区共有掺水油井39口,截止6月20日,全区掺水合格井数由30口升至37口,掺水合格率由78.1%升高至94.8%。下一步,该区技术人员将持续跟踪掺水油井的生产动态,及时做好参数调整,加强油井精细化管理。
(汪睿 胡涛)